污泥板框壓濾機(jī)廣泛應(yīng)用于各個(gè)行業(yè)。為何板框污泥壓濾機(jī)含水量過(guò)高?如何解決這種情況?
板框污泥壓濾機(jī)含水量高的原因:
(1)頂板附近的濾板靠近風(fēng)道,中間的濾板相對(duì)較遠(yuǎn)。風(fēng)壓在吹氣過(guò)程中逐漸降低。由于中間濾板風(fēng)壓不足,浮選精煤的水分無(wú)法有 效去除。
(2)濾餅中間只能形成一層粗糙的透水層,以便一次進(jìn)料。濾餅總厚度相對(duì)較厚,透水性差,浮選精煤含水量高。
(3)進(jìn)料尺寸不均勻。浮選后的清潔煤進(jìn)入清潔煤池后,粗顆粒容易沉降,導(dǎo)致水包偏差大。浮選精煤的含水量不僅不合格,而且不穩(wěn)定。
(4)時(shí)進(jìn)行擠壓和吹氣,濾餅也不能松動(dòng)。當(dāng)加壓時(shí)間達(dá)到一定水平時(shí),延長(zhǎng)加壓時(shí)間對(duì)含水量的影響很小。如何解決板框污泥壓濾機(jī)的高含水量?
(1)將板框污泥壓濾機(jī)的進(jìn)料方式改為單面進(jìn)料,解決了卸料過(guò)程中中 心進(jìn)料口物料堆積的問(wèn)題,減少了物料堆積對(duì)浮球含水量的影響。集中。
(2)將復(fù)合濾布改為單纖維濾布,具有強(qiáng)度高、不易堵塞、不易變形、孔徑均勻、易于清洗和再 生等優(yōu)點(diǎn)。每24小時(shí)(或停機(jī))清洗一次濾布,以確保濾布孔不堵塞,并及時(shí)檢查、更換和修理?yè)p壞的濾布,以確保其完好無(wú)損,并可回收利用,從而降低成本。
(3)通過(guò)減少兩端濾板的排水孔,減少高壓空氣的損失,由于空氣壓力的衰減,中間濾餅的含水量不會(huì)太高。
(4)給煤300s后,改為加壓20s,然后連續(xù)給煤,在濾餅中形成兩層粗顆粒的滲 透層,減少凈水煤。
(5)在濃縮罐中加入高壓空氣管進(jìn)行吹煉和混合,確保浮選精煤粒度充分混合,粒度均勻。
(6)修改了板框污泥壓濾機(jī)的操作程序,使板框污泥壓濾機(jī)和吹風(fēng)機(jī)同時(shí)進(jìn)行,保證了濾餅的動(dòng),增加了濾水器的透水性和透氣性、濾餅。