污泥壓濾機(jī)含水率高的原因分析:
1.進(jìn)料粒度不均勻,浮選精煤進(jìn)入精煤池后,粗顆粒容易沉降,導(dǎo)致每包水偏差大,浮選精煤含水量不僅不合格,而且不穩(wěn)定。
2.壓榨.吹氣不能同時(shí)進(jìn)行,濾餅松動(dòng)不 良,當(dāng)抑 制時(shí)間達(dá)到一定程度時(shí),延長抑 制時(shí)間對(duì)含水量影響不大。
3.在濾餅中部只能形成一層粗粒透水層,供料一次。濾餅總厚度較厚,透水性較差,浮選精煤含水量較高。
有幾種方法可以有 效地解決壓濾機(jī)廠家的含水率高:
1.將復(fù)合濾布改為單纖維濾布,強(qiáng)度高.不易堵塞.不易變形.孔徑均勻.易于清再 生等優(yōu)點(diǎn)。
2.每24小時(shí)清洗一次濾布,確保濾布毛孔不堵塞,及時(shí)檢查損壞的濾布.更換和修理,確保其完好并回收利用,降低成本。
3.通過減少兩端濾板的排水孔,可以減少高壓空氣的損失,保證中間濾餅的含水量不會(huì)因氣壓衰減而過高。
4.將污泥壓濾機(jī)的進(jìn)料方式改為單面進(jìn)料,解決了卸料時(shí)中 心進(jìn)料孔內(nèi)物料堆積的問題,減少了物料堆積對(duì)浮精礦含水量的影響。